北京现代新名图多个故障灯点亮
一辆行驶里程约3.3万km、搭载G4FJ型1.6T-GDI汽油发动机和D7UF1型7速干式双离合变速器的2017年北京现代新名图(图片|配置|询价)。车主反映:最近一段时间,在行驶的过程中,该车出现偶发性仪表多个故障灯点亮,同时MDPS(电动转向)转向力变重、室外温度不显示、发动机转速表归零、挡位也不显示等(图1)。
故障诊断:车辆进店时未出现故障现象,通过与车主沟通了解到,故障多出现在路况较差的地方。车辆经过反复颠簸后,仪表台上的多个故障灯可能会亮灯,有时候刹车也会点亮仪表台上的多个故障灯。
使用北京现代专用诊断仪(GDS Mobile)对全车系统进行扫描,发现多个系统都记录有故障码(图2)。由于是偶发故障,检测仪检测当前车辆各系统良好,但系统会记录之前故障触发时的故障码。
由于车主描述在路况差的时候出现故障的频率较高,征求车主同意后一起路试。在经过一段颠簸路况后,故障现象出现。此时,用GDS读取故障码,结果所有系统都无法通信(图3),由于检测仪是通过C-CAN网络与车辆控制模块进行通信诊断,初步判断故障车的C-CAN网络瘫痪。
导致C-CAN网络瘫痪的可能原因主要有:CAN-H和CAN-L之间互短;CAN-H对电源或者搭铁短路;CAN-L对电源短路(故障车型CAN-L对搭铁短路不会导致CAN网络瘫痪)、模块故障(包含终端电阻)。
查阅故障车型C-CAN网络连接拓扑图(图4)。
根据故障车型C-CAN网络拓扑图的电路结构进行分析、检测和诊断:
1、点火开关处于ON位时,用万用表DC-20V档分别测量M13诊断口3号端子((CAN-H)和11号端子(CAN-L)的对地电压,测得CAN-H的电压为0、CAN-L的电压为0.1v,数据异常。正常的CAN-H电压约为2.7V、CAN-L电压约为2.3V。
2点火开关处于OFF时,拆卸蓄电池负极,用万用表电阻档测量CAN-H和CAN-L之间的终端电阻,为60Ω,测量CAN-H和搭铁之间的电阻,为0(数据异常),说明CAN-H对地短路。
3.采用分段式检查方法检查CAN网络线路,断开EM61插头,测量诊断口CAN-H对地的电阻为0,说明短路点位于前部分(仪表盘端)。继续断开MF11插头,再测量诊断口CAN-H对地的电阻,为无穷大,说明故障位置处于MF11插头后部(后视摄像头端)的线束或者模块。 4.从C-CAN网络图可以看出,MF11后部只有燃油泵控制模块和牌照灯总成(带后视摄像头)。依次断开这两个模块,用万用表电阻档测量MF11插头31号端子(CAN-H)对地电阻。当断开牌照灯总成上的F41插头时,电阻为无穷大,判断故障为后视摄像头或者摄像头线束故障,部件位置如图5所示。
5.拆卸牌照灯总成,发现左侧牌照灯螺丝已经刺穿线束。该车加装了行车记录仪,在左侧牌照灯位置加装了一个停车监控的摄像头,并更换了一个长的尖头金属自攻螺丝。剥开线束的防护层,发现螺丝从CAN-H线和牌照灯的搭铁线中间穿过,线束和螺丝接触的地方绝缘层有破损,CAN-H线在车辆颠簸的时候偶尔与搭铁线短路导致该车故障。相关部件和故障点位置如图6所示。
对线束破损处进行绝缘处理后,重新安装复位(图7),用万用表电阻档测量M13诊断口CAN-H和搭铁之间的电阻,为无穷大,C-CAN网络线路状态恢复正常。恢复车辆所有部件,打开车辆电源至IG ON位置,用诊断仪读取并删除历史故障码,多次试车未再出现故障,确定该车故障已被彻底排除。
维修小结:
本案例中,导致故障的根源在于:加装行车记录仪时,施工人员对名图车牌照灯和原车后视摄像头线束的走向布置不清楚,再加上安装的螺丝长度过长,直接从线束中间穿过,车辆经过一段时间的行驶后,线束和螺丝之间干涉导致线束绝缘层的破损,进而导致短路。
对于偶发故障,与车主进行详细沟通是很有必要的。对于类似该车CAN网络的维修,采用分段法断开连接器和模块的方式,能快速的缩小故障范围。该车C-CAN网络瘫痪会导致仪表除燃油表以外其它的显示都出现异常,同时MDPS(电动转向)工作时需要通过CAN通信网络获取车速数据,通信故障时进入失效保护模式,以80km/h的固定车速控制逻辑执行转向力控制,所以转向力变重。
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